產(chǎn)品詳情
絎磨管采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應(yīng)力,有助于表面微小裂紋的封閉,阻礙侵蝕作用的擴(kuò)展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產(chǎn)生或擴(kuò)大,因而提高絎磨管疲勞強(qiáng)度。通過滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了絎磨管內(nèi)壁的耐磨性,同時(shí)避免了因磨削引起的。滾壓后,表面粗糙度值的減小,可提高配合性質(zhì)。
滾壓加工是一種無切屑加工,在常溫下利用金屬的塑性變形,使工件表面的微觀不平度輾平從而達(dá)到改變表層結(jié)構(gòu)、機(jī)械特性、形狀和尺寸的目的。因此這種方法可同時(shí)達(dá)到光整加工及強(qiáng)化兩種目的,是磨削無法做到的。
流程泵是工廠的能源消耗之一,提高泵送系統(tǒng)的使用效率是降低工廠運(yùn)行成本的一條新捷徑。日新月異的商業(yè)環(huán)境正在促使各個企業(yè)對其傳統(tǒng)的經(jīng)營慣例作出眾多改變。市場全球化、需求調(diào)整以及股東利益都要求工廠尋找能進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本的新途徑。近年來,雖然企業(yè)越來越多地運(yùn)用信息技術(shù)(IT)來提高生產(chǎn)力,企業(yè)資源規(guī)劃和供應(yīng)鏈的管理。就在工廠為其業(yè)務(wù)系統(tǒng)配備了的IT工具的同時(shí),他們卻仍舊在使用著過時(shí)的、低效的電機(jī)驅(qū)動泵送系統(tǒng)來運(yùn)行生產(chǎn)流程。
絎磨管幾大優(yōu)點(diǎn)
日照熱處理珩磨管零售將破碎到-3mm的原礦添加用量為5%、粒度為-1mm的焦炭,在1℃下焙燒15min,然后分別磨至-2目、-3目、-4目、-5目占95%,在71.62kA/m磁場強(qiáng)度下進(jìn)行弱磁選可以看出,磨礦細(xì)度越細(xì),鐵礦物單體解離越充分,鐵礦鐵品位越高,但磨礦細(xì)度太細(xì)導(dǎo)致磁選時(shí)鐵的損失嚴(yán)重。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,確定適宜的磨礦細(xì)度-3目占95%。弱磁選流程試驗(yàn)以上試驗(yàn)表明,焙燒礦直接磨至-3目占95%后進(jìn)行弱磁選,雖然可以獲得鐵品位在6%以上的鐵精礦,但鐵的回收率較低,若再對鐵精礦進(jìn)行反浮選降磷,則鐵的回收率將進(jìn)一步下降。
截至目前看這一目標(biāo)顯然已經(jīng)不太可能實(shí)現(xiàn)。長期以來,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)推動的并購重組反復(fù)受挫,近年來全行業(yè)甚至朝著逆集中的方向發(fā)展。無論是國有企業(yè),還是民營企業(yè),鋼鐵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域并購重組的推進(jìn)都顯得十分艱難;這其中必然有深層次的阻礙因素存在,需要更深層次改革來解決。誠然,在一些地區(qū)偶爾也會呈現(xiàn)出并購重組成功推進(jìn)的亮點(diǎn),盡管面臨諸多阻力,但近兩年來河北武安地區(qū)民營鋼鐵企業(yè)的并購重組確實(shí)取得了初步成效。要改善我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭秩序,增強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭力,未來應(yīng)繼續(xù)迎難而上,切實(shí)推動鋼鐵企業(yè)加快實(shí)施兼并重組。